在现代制造业中,优化生产过程和降低废品率是提升效率和降低成本的关键。尤其是在管材成型工艺中,如何有效应对材料变化和工艺波动,是每个工程师面临的重要挑战。通过应用计算机辅助工程(CAE)技术,特别是AutoForm软件,工程师们可以实现过程优化和稳健性分析的结合,从而显著提高管材成型的质量和稳定性。本文将详细介绍如何使用AutoForm优化管材成型工艺。
1. 管材成型工艺概述
管材成型工艺涉及多个步骤,包括弯曲、成型、液压成型和修整操作。这些步骤需要严格的工艺参数控制,以确保成型零件符合设计规范。表1列出了该工艺的标称参数,确保零件在指定容差范围内生产。
参数 | 标称值 |
---|---|
管材直径 | 50 mm |
材料厚度 | 2 mm |
弯曲半径 | 25 mm |
液压压力 | 100 bar |
修整长度 | 100 mm |
2. 初始问题识别
尽管初始模拟结果在容差范围内,但在实际生产中,管材的厚度、强度和直径等因素可能会导致成型失败。由于单个模拟只能反映单一条件,工程师们必须考虑不同的生产变化。例如,供应商提供的管材可能存在厚度不足或直径不合格的问题。这种情况下,模具设计师往往需要根据经验进行即兴创作,导致时间浪费和成本增加。
3. 解决方案:稳健的系统过程改进(RSPI)
为了解决上述问题,SUSTA团队决定利用CAE技术进行优化,并实施稳健的系统过程改进(RSPI)。这一方法通过分析工艺参数的变化,确保生产过程的稳定性。工程师们首先将已知的生产工艺变化输入到AutoForm中,生成一系列可能的结果进行分析。
4. 稳健性分析结果
通过对初始工艺的稳健性分析,团队发现过程能力指数(Cpk)值较低,显示出该工艺在定义规格范围内的能力不足。Cpk值的下降意味着废品率高达78%,这显然是一个不可接受的水平
在调查过程中,团队意识到常见的生产变化对成型结果的影响。为了进一步提高工艺的稳健性,团队决定在模拟中引入新的过程参数变化,例如增加轴向刀具的使用。
5. 过程参数变化的影响
通过对表1中“公差/变化”列所列变化的分析,团队发现轴向行程是影响减薄的关键参数。进一步分析显示,轴向刀具的使用显著改善了成型结果。模拟结果表明,优化后的Cpk值达到了1.79,废品率几乎为零,显示出工艺的高度稳健性。
6. 优化后的工艺结果
通过引入轴向刀具,团队实现了显著的工艺改进。表3显示了优化后的工艺结果,相较于原始工艺,废品率从77.4%降至0%。此外,稀疏现象也大幅减少,从32%降至19%,轻微应变的幅度从-13%增加到-24%,虽然这并不一定会导致屈曲,但确实增加了发生的风险。
参数 | 优化前 | 优化后 |
---|---|---|
废品率 | 77.4% | 0% |
稀疏 | 32% | 19% |
轻微应变幅度 | -13% | -24% |
7. 结论
通过结合CAE技术和稳健性分析,SUSTA团队成功优化了管材成型工艺,显著降低了废品率,提高了生产效率。这一过程不仅展现了AutoForm在工艺优化中的重要作用,也强调了在设计和生产过程中考虑工艺变化的重要性。采用RSPI方法,工程师能够有效预测主要过程变量和废品率,从而做出更具成本效益的决策。
未来,SUSTA将继续利用AutoForm等先进工具,进一步优化生产流程,以应对不断变化的市场需求。通过不断创新和技术提升,SUSTA将继续在管材成型工艺中保持领先地位,实现更高的生产质量和效率。